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松軟厚煤層輕放工作面切眼錨桿支護實踐

2015-09-18 465 0

   【摘要】七煤集團(公司)龍湖礦自1999年推廣輕型支架綜采放頂煤工藝,工作面切眼原采用11群工字鋼和子棚切合單體液壓支柱護幫等多種材料聯(lián)合支護形式。通過實踐,這種支護形式存在以下明顯缺點和不足:A.切眼跨度大,項梁最大跨度達3.2m,己接近變形的允許極限,為防頂梁變形,需使用兩根工字鋼對接,其端頭互錯200m,其下以5根單體液壓支柱支撐,巷道后期維修最大。B.采煤工作面端頭及超前支護工藝復(fù)雜,工作面安裝困難,巷道造價高,工人勞動強度大,嚴重制約了綜放設(shè)備高產(chǎn)高效作用的發(fā)揮。C.由于架棚支護屬被動支護,頂板難控制,容易在頂梁之上形成冒空區(qū),給煤層自燃留下隱患。
 
  前言
 
  針對上述情況,為適應(yīng)新的采煤工藝,提高煤炭生產(chǎn)效率,集團公司與中國礦業(yè)大學(xué)合作在對我礦特厚極羅煤層成分調(diào)研、認證的基礎(chǔ)上,于2000年9月在8415工作面切眼進行大斷面沿底掘進煤巷錨桿(索)支護試驗。
 
  1.地質(zhì)條件
 
  8415工作面位于84年下采區(qū)第4區(qū)段南,工作面上方為8415采空區(qū),下為84下皮帶機下的保護煤柱,工作面走向長444m,傾斜長度125m,標(biāo)高522m-560.7m,煤層厚度8m-10m,傾角平均17度,其硬度系數(shù)0.3-0.5,屬極軟煤層,8煤層賦存穩(wěn)定,煤質(zhì)松軟,光澤暗淡,呈鱗片狀結(jié)構(gòu)。煤層中有2-3導(dǎo)0.4m~0.6m泥巖夾矸,底層夾矸底板1.8m-2.4m左右,對錨矸支護有一定影響,直接頂為3-5m砂泥巖互層,易冒落。直接面為1.2-1.5m厚粉砂質(zhì)泥巖,老底為6-9m堅硬砂泥巖互層。
 
  煤層易自燃,發(fā)火期為3-6個月,瓦斯含量高,在機巷掘進施工中,經(jīng)常有瓦斯釋放產(chǎn)生的炮,水文地質(zhì)條件簡單,主要受老塘水和項板裂隙水的威脅。
 
  2.支護原理
 
  巷道掘進后,周圍煤體為相互聯(lián)系的有機整體,對巷道周圍進行任何力學(xué)作用,都會通過媒體傳遞到巷道保部位,產(chǎn)生不同的力學(xué)效應(yīng)。錨桿支護就是通過巷道淺部媒體有效加固來控制圍巖變形,錨索則是對巷道周圍錨桿支護的煤體起加強作用。因此,選擇合理的錨桿(索)地護形式、參數(shù),能夠較好地控制巷道變形,起到良好的支護效果。
 
  3.切眼支護設(shè)計
 
  切眼為矩形斷面,凈寬4.7m,凈高2.4m。根據(jù)巷道斷面大,煤體硬度系數(shù)低且裂隙發(fā)育,支承能力差的特點,結(jié)合機巷施工中間出現(xiàn)因瓦斯釋放及應(yīng)力重新分布的情況,決定切肯采用“錨(索)一帶一網(wǎng)”的支護形式。
 
  3.1切眼支護參數(shù)
 
  切眼沿底掘進,頂部為松軟煤層,煤厚5.7m,開挖后頂暴露面稍大就易發(fā)生冒落,并可能導(dǎo)致頂板整體失衡,因此必須強化頂板管理,減少其暴露時間。從以上原則出發(fā),切眼項板采用20mm×200mm高強螺紡鋼桿,間排距850mm×600mm配合“W”型鋼帶金屬網(wǎng)護頂,在距巷幫兩側(cè)1.2m處沿傾向布置2排長8.4m、直徑15.24mm錨索,加強支護,錨索間距2.7m。
 
  3.2兩幫支護參數(shù)
 
  巷道兩幫煤體強度低,在圍巖承載結(jié)構(gòu)中表現(xiàn)為最弱,兩幫大范圍的破壞必然導(dǎo)致頂?shù)装遄冃卧龃螅仨毤訌妼徒堑闹ёo強度,從而提高切肯圍巖整體狗寶性,因此,切眼兩幫采用18mm×1500mm高強螺紋錨桿樹脂藥卷,配合鋼盤梯子梁金屬網(wǎng)產(chǎn)合支護,錨桿間距800mm×800mm。

  4.施工工藝
 
  由于煤層硬度低,極易冒落,再加上瓦斯釋放及開采后應(yīng)力重新分布造成煤炮,使原本松的頂煤更加難以控制,錨桿(索)支護很難實現(xiàn)。因此,切眼選用導(dǎo)峒法施工,先施工斷面為2.8m、2.4m的導(dǎo)峒,貫通后再擴寬至設(shè)計斷面。
 
  4.1頂錨桿施工工藝
 
  先從巷道迎頭的一側(cè)用風(fēng)鎬落煤,挖掘至設(shè)計高度。鋪頂部金屬網(wǎng),并在w鋼帶的中部打上一棵單體支柱。用錨桿鉆機從鋼帶中打頂眼,至設(shè)計密度,將兩卷中速樹脂錨固劑依次送入眼孔中,用錨桿端頭抵住錨固劑送入孔底,用鉆機攪拌30s,停lmin后上緊螺母,完成錨桿的安裝。另一側(cè)采用相同的方法施工。
 
  4.2幫錨桿施工工藝
 
  按設(shè)計寬度將巷道兩幫刷齊,鋪金屬網(wǎng)鋼梯子梁,然后鉆孔、吹眼、攪拌樹脂和安裝錨桿,幫錨桿緊跟迎頭。
 
  4.3錨索施工工藝
 
  用頂錨桿鉆機在每根上1.0m可接長鉆桿打眼,當(dāng)孔,深至8.0m停止,用鋼絞線將兩卷中速樹脂錨固劑送入孔底,安裝攪拌器攪拌,等待2min后卸下攪拌連接器,完成錨索的內(nèi)錨固,1h后用張拉千斤頂張拉到8-10t時,即完成錨索的安裝。
 
  5.經(jīng)濟社會效益
 
  與工字鋼架棚巷道相比,新的支護形式具有明顯的經(jīng)濟和社會效益。
 
  5.1改善巷道支護情況,提高巷道斷面利用率。
 
  5.2減小工字鋼、坑木消耗12.2萬元,降低單體液壓支柱租賃費及工資支出計9萬元。
 
  5.3巷道后期維修量減少,裝面速度快,工序簡單。
 
  5.4為同類型煤層推廣錨桿(索)支護提供了技術(shù)和實踐上的經(jīng)驗。
 
  6.存在問題及對策
 
  6.1支護理論
 
  原來的錨桿護理論不能完全適應(yīng)特厚極軟煤層錨桿(索)支護設(shè)計要求,為提高設(shè)計的科學(xué)性,需對其機理和設(shè)計方法作進一步的研究和探索。
 
  6.2切眼頂板下沉控制
 
  依據(jù)機巷頂?shù)装逑鄬ξ灰屏坑^測結(jié)果,切眼高度設(shè)計時最大相對位移量取300mm,但導(dǎo)峒刷寬后,巷道跨度有2.8增大至4.7,切眼頂板急劇下沉,局部達500mm,為此采取了以下措施。
 
  6.2.1加強項板監(jiān)控,在頂板下沉量較大處增打金屬錨桿和錨索。
 
  6.2.2采取外注重式單體液壓支柱與鋼絞頂切眼上端頭支護。為滿足進架要墳,切眼上端頭最大錨縈。
 
  6.2.3沿進架路線彎道采用單體支柱配合11拌工字鋼和梁加強支護。
 
  6.2.4施工機具。由于施工時頂、幫錨桿安裝使用不同機具,次第不高,限制了掘進速度實現(xiàn)掘錨一體化,提高單進,是值得研究的課題之一。

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