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特殊地質(zhì)粗格柵沉井施工技術(shù)研究

2015-09-29 615 0

   摘要:粗格柵是作為污水進處理廠的重要構(gòu)筑物,其規(guī)模大且埋深較深,一般采用沉井形式。沉井制作及下沉階段對地基不均勻沉降都十分敏感,沉井施工措施稍欠缺將可能造成偏斜、突沉。本文結(jié)合寧波市南區(qū)污水處理廠二期粗格柵制作、下沉施工為例,提出克服該沉井制作、下沉初始階段的軟弱土地質(zhì)情況及下沉后期的硬殼土層地質(zhì)的施工難點,確保制作安全及防止突沉的施工技術(shù)措施,同時后期采取空壓泵破碎土層配合水沖法,且池外壁采用泥漿護壁減少摩擦進行助沉的施工工藝。工程實踐效果表明本工程所采取的沉井技術(shù)對于解決特殊地質(zhì)地區(qū)的沉井問題具有相當顯著效果。
 
  1、工程概況
 
  本工程為寧波市南區(qū)污水處理廠二期工程,粗格柵沉井長24.6米,寬19.1米,高17.7米(-13.1~4.6),其中制作階段高16.05米,混凝土強度等級為C30,抗?jié)B等級為S6,采用沉井法施工:水力機械吸泥出土不排水下沉,井壁分段澆筑,帶框架及隔墻一次下沉。沉井區(qū)域現(xiàn)狀地面標高為3.18~5.00不等,其中有6個儲水壓力罐與沉井僅18米左右,沉井南側(cè)1.5米有一根廢棄的DN1200頂管,埋深8米左右;另距沉井東南側(cè)12米左右有一直徑為8米的現(xiàn)狀沉井,且有3根DN2200進水總管匯集與該井,埋深9米左右;沉井的西側(cè)10米為凌家泵站,該泵站經(jīng)改造后將作為鼓風機房的基礎(chǔ)。
 
  2、沉井施工難點
 
 ?。?)沉井南側(cè)1.5m左右的DN1200廢棄頂管對沉井下沉的干擾,因該管線埋深8m,管位距沉井1.5米數(shù)據(jù)僅為估測,粗格柵沉井南側(cè)有2道懸挑梁伸出井外1米左右,極有可能會與DN1200頂管沖突。
 
 ?。?)凌家泵站距離沉井西側(cè)10m;現(xiàn)狀沉井及3根DN2200進水總管距離沉井東南側(cè)僅12m左右,沉井在制作及下沉階段稍有控制不當,若產(chǎn)生地基土擾動極可能造成凌家泵站及現(xiàn)狀頂管沉井偏移,DN2200進水總管錯位、脫節(jié)等問題。
 
  (3)本污水泵站沉井制作階段砼總方量達1700m3,總計約4420噸,井壁每延米砼方量為14m3,另考慮施工荷載影響,制作完成后井壁每延米荷載將達到38噸。從地質(zhì)報告情況看淤泥層的承載力均不足55kPa~75kPa,為此在沉井制作階段需要對地基土采取一定的加固措施,確保制作階段沉井的穩(wěn)定。
 
  (4)粗格柵沉井終沉的土質(zhì)為5b粉質(zhì)粘土層,地基土承載力特征值為180kPa,比較硬,阻力大,下沉困難,需采取助沉措施。
 
  3、沉井下沉分析
 
  根據(jù)地質(zhì)資料沉井終沉時為5b層,地基承載力為180pa。本污水泵站沉井三次制作的砼總方量為1700m3,合計重4250T;井壁的投影面積為83.03m2,隔墻及大梁的投影面積為97.93m2,合計180.96m2。
 
  K==0.98<1.05~1.10
 
  因此沉井終沉階段應采取必要的助沉措施,另沉井穿越性質(zhì)差的2層淤泥質(zhì)土時,應采取措施防止突沉、下沉幅度過大或傾斜現(xiàn)象。
 
  4、沉井制作施工技術(shù)
 
  4.1基坑開挖
 
  將場地總體平整至3.00左右,沉井井壁挖深1.7米,寬3米,地下大梁及隔墻溝槽開挖深度為1.2米,寬2.5米。便于充分利用表層硬殼土層作為砂墊層基礎(chǔ)。
 
  4.2砂墊層制作
 
  砂墊層設(shè)計合理與否及施工質(zhì)量是沉井制作階段穩(wěn)定的關(guān)鍵。要非常重視和做好刃腳下砂墊層施工,保證沉井接高時井體穩(wěn)定,嚴防沉井制作時的不均勻沉降。
 
  基坑開挖結(jié)束后,應及時鋪筑砂墊層,砂墊層厚度為2米。砂墊層采用中粗砂回填。回填應按每層約50cm分層鋪筑后撼水用振動棒和平板振搗密實。因縱向隔墻及大梁砂墊層高出平面30cm,為此砂墊層四周采用砂包筑島圍堰。由于施工現(xiàn)場回填土均為砂土,須作好排水工作,以保證砂層承載力。沉井區(qū)域設(shè)集水井6只(長邊方向,一邊各設(shè)置3個),井深2米,采用Ø600的穿孔PVC管外包一層砂布進行排水。施工期間連續(xù)抽水,嚴禁砂墊層浸泡在水中,刃腳基礎(chǔ)處理。
 
  4.3砼墊層及轉(zhuǎn)角磚胎模制作
 
  根據(jù)經(jīng)驗取值采用C25素砼墊層,厚度為20cm,素砼寬度分別取井壁內(nèi)外20cm。沉井刃腳四個轉(zhuǎn)角斜面(2米+2米)×4個擬考慮采用磚胎模,以增加沉井接高時的承載力。
 
  4.4沉井結(jié)構(gòu)制作
 
  本污水泵房沉井砼擬分三節(jié)澆筑成型,分節(jié)如下:
 
  第一節(jié):制作高度6.1m,即標高-13.1m~-7.0m,澆筑混凝土680m3,;
 
  第二節(jié):制作高度5.5m,即標高-7.0m~-1.50m,澆筑混凝土570m3;
 
  第三節(jié):制作高度4.2m,即標高-1.5m~2.95m,澆筑混凝土450m3。
 
  混凝土采用2臺泵車同時澆筑,每層澆筑厚度控制在50cm內(nèi),澆筑速度控制在0.9m/h左右。沿井壁按順、逆時針交叉、對稱、均勻澆筑,應避免一側(cè)澆筑使沉井傾斜。在澆筑過程中和做好沉降觀測,及時掌握沉井下沉量和傾斜量,為后一節(jié)制作提供依據(jù)。
 
  5、沉井下沉施工技術(shù)
 
  5.1鑿除混凝土墊層
 
  下沉時沉井下部結(jié)構(gòu)強度應達到設(shè)計強度,第四節(jié)達到70%設(shè)計強度方可下沉??紤]到本沉井重量大,只需將井壁外周墊層鑿除,以防止破壞井壁外土體。井內(nèi)壁及大梁底墊層均會隨沉井下沉自行脫落,下沉過程中由吊車吊出井外。
 
  5.2沉井下沉技術(shù)措施
 
  (1)前期下沉如現(xiàn)場有排泥條件,則采用水力機械沖洗泥漿下沉,在井內(nèi)布置8套TXS-4泰興泵。由下沉工用高壓水槍將泥沖切成泥漿,由泵將泥漿吸出,送至泥漿沉淀池,二十四小時連續(xù)施工。
 
 ?。?)為了防止沉井突沉,出土順序采取由內(nèi)向外,先取內(nèi)圈格倉,再取分批取外圈格倉,但必須控制相鄰井格取土面高差,起沉階段可依實際情況保留部分底梁下土塞。
 
 ?。?)嚴格控制刃腳外土塞,保證沉井受力均勻,內(nèi)部應力沒有集中現(xiàn)象。由于本工程沉井自重大,沉井下沉初期下沉系數(shù)大,因此下沉初期在井格內(nèi)應適當留置土塞以控制下沉速度。
 
  (4)通過電測和光學儀兩種手段對下沉量,四角高差,偏位進行測量,及時了解下沉速度,并進行糾偏,當沉井達到允許偏差值1/4時必須糾偏。確保沉井在初始下沉階段形成良好的下沉軌跡。
 
  (5)對周圍建構(gòu)筑物等布點監(jiān)測,隨時掌握由于沉井下沉引起的環(huán)境影響問題。
 
 ?。?)沉井起沉階段,當素砼墊層敲拆后,沉井重心偏高,沉井井壁的四周無摩擦力,起沉階段應在沉井中央開挖鍋底逐步擴大,及時糾偏,使沉井在初沉階段平穩(wěn)下沉,形成初成階段的良好軌跡,使刃腳埋在土層中,降低沉井重心。由于沉井在初期下沉過程中,下沉系數(shù)較大,故采取擠土下沉。
 
 ?。?)各格倉之間,在沉井偏斜不大時,應力爭水力機械同時沖挖。如果沉井偏斜趨勢增大時,格倉之間的開挖情況應根據(jù)偏斜情況加以調(diào)整。
 
 ?。?)對于離集泥坑較遠的井孔(格),當沖沉井四角和井壁處土堤時,泥漿從那里流到集泥坑有時是很困難的,為了不使集泥坑和集泥水溝之泥砂沉淀,經(jīng)常用一個水力沖泥機反復沖刷和攪動。
 
  5.3沉井穿越硬土層技術(shù)措施
 
  本工程沉井下沉后期(-10.0~-13.1)為5b粉質(zhì)粘土,地基土承載力為180kpa,為硬殼土層,要采取必要的助沉措施,確保沉井快速、平穩(wěn)、安全地下沉至設(shè)計標高。為此,本工程采取技術(shù)措施如下:
 
  1)采用空壓泵破碎土層配合水沖法,并增大水槍壓力,加大破壞該土層的力度。
 
  2)定點沖泥,按泥面標高測量數(shù)據(jù)控制沖泥位置。
 
  3)沉井外側(cè)壁挖深3m,采用泥漿護壁減少井壁摩擦。
 
  4)井壁上堆放鋼材等重物壓重700T。
 
  5)分析高差、位移等資料,及時糾偏。
 
  5.4沉井下沉糾偏技術(shù)措施
 
  避免因糾偏幅度過大而對周邊土體產(chǎn)生較大擾動,同時為防止沉井下沉對土體有較大擾動,本工程可采用泥漿護壁作為輔助下沉、糾偏措施,可有效減小沉井下沉對周邊土體的擾動。
 
  6、結(jié)語
 
  本文結(jié)合寧波市南區(qū)污水處理廠二期粗格柵下沉施工為例,提出該工程克服制作階段的軟土地質(zhì)情況,確保制作安全及防止突沉的施工技術(shù)措施,同時采取空壓泵破碎土層配合水沖法,且池外壁采用泥漿護壁減少摩擦進行助沉,工程實踐效果表明本工程所采取的沉井技術(shù)對于解決軟弱土地區(qū)的沉井制作及在硬殼土層中克服阻力下沉問題具有相當顯著效果。

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